模具车间:小改小革提效记
“用这台数控划线机进行点孔,发生错误的几率非常低,同时线轨的精度非常高,尺寸精度有保证,我们以YLV400端盖加工为例,加工一件只需4分钟左右,精度控制在正负0.05mm左右,相对于手工加工,加工效率提高了22倍,加工尺寸精度提高了10-16倍,员工的劳动强度也有很大的改善。”11月20日下午,威能公司模具车间主任章维东指着一台正在工作的数控划线机,赞不绝口。
一台数控划线机的工作效率肯定比手工的效率更精更高,不用介绍大家一定会认可这种说法呀,况且车间里的数控设备比比皆是,完全没必要对这台设备偏爱有加。再听章主任介绍,才知道这是一台有“故事”的数控设备,是车间员工自己动手组装完成的。
为什么想到要自己动手制造组装这样一台数控设备呢?还要从目前市场用户定制产品过多说起。
章主任介绍说,一方面目前用户需求多样化,导致小批量、非标化以及单件化生产任务日趋增加,另一方面模具手工划线打孔效率低,且易错,尺寸误差大,不能满足快速、精准的生产需要。
这一生产瓶颈,让车间领导以及钳工十分焦虑,车间几个主任更是每天冥思苦想,怎样消除供需不足的矛盾,既能提高生产效率,又能提高精度?基于这个思路,机电修出身的章主任琢磨能不能搞出一套划线新装置。
今年初,章主任制造数控划线设备的思路逐步成熟,并专门成立了QC小组,围绕“加工尺寸精确,适合小批量。单件化生产,加工效率高,降低劳动强度,成本不能过高”的总体目标,以及“产品尺寸定位精度控制在正负0.05mm左右,单件加工时间3分钟左右,自动化程度高”的目标值开展活动。
通过大家的头脑风暴法,拟定出三套方案:单臂悬梁式、带轮盘式和龙门式。大家又集中力量对三种方案进行了可行性分析后,从操作性、经济性、时间性和预期效果等方面进行了对比分析,最终选择了龙门式数控划线机这个方案。
在章主任的带领下,大家以认真细致、科学严谨的工作态度干了起来,外购所需的各种材料配件:有效长度1000mm线轨、控制电器柜……然后就是承重平台和立柱的设计、加工制作以及组装,电气控制线路的组装、测试、再组装、再测试……经过了很多道的控制线路、线轨的组装、测试后,在大家的期待中,一台自己动手的数控设备最终组装完成,经过实际测试,效果很显著。
原来的小批量端盖打孔流程是从端盖吊装分度头上,端盖划线,到敲样冲眼,最后到端盖打孔。以YLV400端盖为例,一件工件加工完成,除去打孔的时间,需1.5小时左右,尺寸精度也只能控制在正负0.5-0.8MM左右。由手工过度到用数控划线机进行加工,不仅加工效率提高,加工尺寸精度也大幅度提高,同时发生错误的几率大幅减少,降低了员工的劳动强度,满足了生产上的需求。
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